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五一劳模个人事迹材料

时间:2023-08-28 07:53:50 事迹材料 我要投稿
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五一劳模个人事迹材料范文

  在平凡的学习、工作、生活中,大家都有写事迹材料的经历,对事迹材料很是熟悉吧,事迹材料可以起到引导读者认识先进,学习先进的作用。那么什么样的事迹材料才是规范的呢?以下是小编帮大家整理的五一劳模个人事迹材料范文,希望能够帮助到大家。

五一劳模个人事迹材料范文

五一劳模个人事迹材料范文1

  公交车驾驶员可以说是很普通的岗位。然而xx交通集团xx巴士三分公司的驾驶员xx用事实证明,再平凡的岗位也能创造出不平凡的业绩:安全行驶156万公里,16年献血36次,相当于全身鲜血更换过3次。他用“热血”和“温暖”书写不平凡。

  35年安全行车156万公里

  35年来,xx用坚守谱写“敬业曲”:年均义务加班30个工作日以上,安全行驶156万公里,无违章、无事故、无投诉……

  为了做好这份工作,xx主动学习维修技术,车辆发生小故障,xx总能自己动手解决。因此,xx驾驶的公交车成为公司里出勤率最高、修理费最少、使用寿命最长的车辆,xx也成为公司的标杆。他精心养护的`公交车总是整洁如新,他还在车上设立便民服务箱,自备藿香正气水、创口贴、晕车药等药品,免费为群众服务。

  公交车是流动的“雷锋阵地”

  经常乘坐309路公交车的乘客都对xx十分熟悉,亲切地称他为“雷锋哥”。他驾驶的公交车也成为乘客认可的“雷锋阵地”。

  “遇到行动不便的乘客,xx会背着乘客上下车;老人孩子没有座位,他会及时打开广播,提醒乘客让座。”乘客李芳说,她常坐“雷锋哥”的车,“雷锋哥”的故事有一车厢那么多。

  20xx年8月3日,在桃子湖公交站调度室附近,一位白发苍苍的老人摔倒在人行道上,额头上鲜血直流。xx大步跑过去,单腿跪地,一边扶起老人,一边拿毛巾帮老人止血,直到120救护车赶来把老人送往医院抢救。

  2018年6月2日,xx在公交车座位下捡到一个皮夹,除了身份证、银联卡,还有现金1914元,他立即报告车队,请求帮忙寻找失主。找回钱包的赵先生竖起大拇指称赞xx不愧是“活雷锋”。

  无偿献血36次共1.39万毫升

  xx一直以雷锋为榜样,乐于助人,在他驾驶的“雷锋号”巴士上,还有几个特殊改装的“宣传栏”,里面放有多份无偿献血宣传册。“希望引起乘客的关注,让更多人加入奉献爱心的行列。”xx说。

  早在2002年,xx就开始了无偿献血,还经常利用休息日到献血站做志愿者。如今,xx已经无偿献血36次,累计献血1.39万毫升,相当于全身鲜血更换过3次,从事无偿献血志愿服务时间5145小时。在他的带动下,他的妻子、女儿、亲友、同事都纷纷加入到了无偿献血的队伍中来。

五一劳模个人事迹材料范文2

  xx,女,1965年7月出生,汉族,大学学历,中共党员,xx机床有限公司生产副总经理,高级工程师。

  她在制造体系调度管理工作中,坚持以勇于拼搏、锐意创新的精神取得了卓越成就,展现了巾帼风采。20xx年,她发扬特别能吃苦、特别能学习、特别能战斗、特别能奉献的精神,为xx机床有限公司取得月均产值突破亿元,年总产值实现15亿元做出了突出贡献。

  在精益生产细化流程中,服务市场

  近年来,为服务市场促配套,实现精益制造,xx以“JIT”模式为目标,建立了零件按时、按需入库制度。通过追求最小库存,最大成套率和市场效益,加速资金流周转。她以完善产品BOM数据为基础,通过月动态盘点、季度静态盘点制度,提高了基础数据的准确率。在调整库存结构中,节省场地面积500多平方米。将露天铸件库转到加工现场及物流库房,既方便了管理,又减少了吊车运量,同时也节省了周转时间。

  在ERP将产品BOM数据分序基础上,分解零件需求时间,为市场计划订单的下达提供了依据。xx在调度计划思路上根据JIT生产模式,要求车间严格执行出入库比率,保障资金的合理利用。对小型零件考虑经济批量及成套生产,在整个生产组织方面,改变以“生产核心”为“用户核心”,并加强了与营销的紧密联系,通过紧跟市场变化,掌握第一手市场信息,对生产计划进行及时调整。做到了生产随着合同走,现场随着市场变,保障了产品按照市场预期投产,按照客户需求生产,大幅缩短交货期,为服务和满足市场提供了重要保证。

  在调整资源创新管理中,增强产能

  为大幅提升产能,提高生产配套能力,xx组织人力、物力按计划对加工车间的精大稀设备进行调整。为增强大型件加工能力,她先后调整安装了TK6913B落地镗铣床、GMC30140R2龙门加工中心各一台,提高了配套效率。此外,通过对大小件加工车间现场的`物料摆放区、待加工区、成品区进行合理布局,并增加标识牌,缩短了周转距离,减少了周转次数。通过将外协小件全部收回,外协大件收回90%,实现了内部产能的最大化。

  近年来,为提高单件质量,提升加工效率,她配合工艺部门开展了加工程序标准化工程。与大件加工车间共整理程序40多个,不仅培养了新的编程人员,也改变了工艺、编程与实际生产脱钩的状况,促进了产能的提高。

  在调整配置促产提效中,缩短周期

  在生产攻坚阶段,xx为提高装配效率、缩短制造周期、提升专业化技术水平、降低产品故障率,按照专业化分工的模式,对生产现场进行了合理布局,为数控龙门、落地床身调整序设立专用区域。调整后不用到总装试装单台,减少了周转次数4次,节省工时4小时。在调整流程中,将卧式、刨台式、落地式、龙门式镗铣床的床身安装调整序划分为部装二车间承担,调整区域在小件加工车间,调整完成后直接进包装车间。仅此一项,就使总装车间的装配周期缩短了7—10天。

  在提升出产效率中,实现轻型落地系列出产周期40天,重大型落地系列出产周期88天,小型龙门系列出产周期55天,重大型龙门系列出产周期120天,五轴系列出产周期125天,刨台系列出产周期45天,卧式系列出产周期60天,使同类数控产品出产效率居全国同行业之首。

  去年在新产品FBC200r大型落地式镗铣中心试制阶段,xx配合技术部解决双轴驱动的同步问题等大小难点40多个,特别是在缩短批量投产的周期中,实现了新产品当年试制、当年投产,当年创效的突出成果。到目前,按合同批量投产的FBC200r产值已突破4亿元。

  在强化供应质量控制中,创优产品

  xx为优化供应流程,建立了供应商质量管理档案,审核供应商资质,考核供应商配套、质量和价格情况。同时,参照供应商分类评级管理办法,对供应进行了整顿优化。由原来309家调整为225家。如铸件厂家由原30家,调整为20家,铸件问题发生比例降低了20%;焊接件厂家由14家精简至3家,使焊件质量整体提高。在FBC200r滑枕材质控制中,采取每件本体取样化验,使其合格率达到了100%。

  为进一步创优产品,她还实施了生产现场质量日报制度,并组织相关部门进行跟踪、分析、解决,使质量反馈的问题降低了55%。

  在物资管理流程再造中,节支降耗

  近年来,xx组织开发了“非ERP”物资管理数据库,即非ERP”物资的管理平台。它不仅具备了原有刀具数据库的从下发订单到采购、入库管理的所有功能,还承担了14000多种物资的采购计划下达、库房管理、采购物资使用等情况的跟踪工作。在制造部的物料消耗及成本控制中,起到了不可替代的作用。截止目前,“非ERP”物资管理平台使物料月均消耗同比降低52%,刀具月均消耗同比降低72%,取得了显著降耗成果。

  在库存专项管理行动中,面对库存的一台20xx年出产的TKP6113/2机床,员工们都表示只能淘汰。而xx硬是利用整整一天的时间通过钻研图纸,反复研究机床各项性能参数,使这台机床起死回生,成为加工车间重要设备,此项改进盘活资产达128.2万元。

  此外,xx通过强力压缩外协加工成本,使外协费用月均同比降低了81%,并通过推动自制工装降低外购成本20万元。在清理、盘活库存中,降低库存9000多万元。截止去年,原材料库存金额同比下降了39%;在制品金额同比下降了29%,有力盘活了资金。在实施机床“瘦身计划”中,共降低成本170万元 她先后荣获xx市三八红旗手、xx市劳动模范、xx市优秀共产党员、xx省五一巾帼先进个人、全国女职工建功立业标兵等荣誉称号。

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